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官方通報河北趙縣化工廠爆炸事故
來源:中新網(wǎng) 2012-03-13 編輯:唐麗萍

通報指出,根據(jù)目前事故初步調(diào)查的情況,該事故暴露出河北克爾公司存在以下突出問題:

一是裝置本質(zhì)安全水平低、工廠布局不合理。裝置自動化程度低,反應(yīng)溫度缺乏有效、快捷的控制手段;加料、出料、冷卻等作業(yè)均需人工操作,現(xiàn)場操作人員多。一車間與二車間廠房均采用框架磚混結(jié)構(gòu),同向相距約25米布置,且中間建有硫酸儲罐。一車間爆炸后波及到二車間,造成廠房損毀和重大人員傷亡。

二是企業(yè)安全管理不嚴格,變更管理處于失控狀態(tài)。河北克爾公司在沒有進行安全風(fēng)險評估的情況下,擅自改變生產(chǎn)原料、改造導(dǎo)熱油系統(tǒng),將導(dǎo)熱油最高控制溫度從210℃提高到255℃。

三是車間管理人員、操作人員專業(yè)素質(zhì)低。包括車間主任在內(nèi)的絕大部分員工為初中文化水平,對化工生產(chǎn)的特點認識不足、理解不透,處理異常情況能力低,不能適應(yīng)化工安全生產(chǎn)的需要。

四是廠區(qū)內(nèi)邊生產(chǎn),邊建設(shè)。事故企業(yè)邊生產(chǎn),邊施工建設(shè),廠區(qū)作業(yè)單位多、人員多,加劇了事故的傷亡程度。

五是安全隱患排查治理不認真。從此次事故的初步調(diào)查情況來看,該企業(yè)在隱患排查中沒有發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝所固有的安全隱患和變更生產(chǎn)原料、提高導(dǎo)熱油最高控制溫度等所帶來的安全隱患。

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